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        基于廣數(shù)機器人的視覺對接裝配工作站設(shè)計

        作 者:楊江領(lǐng) 單 位:重慶城市職業(yè)學(xué)院 信息工程系 閱讀 18657
        摘  要:在汽車生產(chǎn)過程中,需要工業(yè)機器人對工件進行裝配,本系統(tǒng)通過智能視覺相機對工件的尺寸、位置進行自動識別,通過計算機軟件輔助,控制兩臺工業(yè)機器人進行工件裝配。本系統(tǒng)采用歐姆龍CPM1A-30CDR-A-V1PLC作為核心控制器,對工業(yè)機器人以及外圍器件進行控制,利用編程技術(shù),來完成工件的自動裝配,從而實現(xiàn)自動化生產(chǎn)線的運行。 關(guān)鍵字:視覺相機;工業(yè)機器人;自動化生產(chǎn)線 1 引言 在“中國制造2025”與“工業(yè)4.0”的大背景下,機器換人已是大勢所趨,而普通六軸工業(yè)機器人是通過預(yù)先設(shè)定的程序?qū)?a href="http://www.369fx.cn/member/login.php?forward=http://www.369fx.cn/magazine/show-5343.html">[登陸后可查看全文]
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