K4003故障診斷應(yīng)用匯報(bào)
ENTRX 網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)經(jīng)過機(jī)動(dòng)部、儀表車間、計(jì)算機(jī)站、狀態(tài)監(jiān)測(cè)組協(xié)調(diào)、配合廠家硬件安裝和軟件調(diào)、性能測(cè)試,今年初已投入使用。在機(jī)組出現(xiàn)異常 時(shí),ENTRX系統(tǒng)在機(jī)組故障數(shù)據(jù)的獲取、故障的分析和判斷起到了很大的作用,現(xiàn)將ENTRX系統(tǒng)在全密度循環(huán)氣壓縮機(jī)K4003今年二月檢修前后出現(xiàn)的 異常情況的應(yīng)用匯報(bào)如下:
今年年初ENTRX系統(tǒng)就投入了試運(yùn)行,不間斷的采集、判斷機(jī)組的運(yùn)行狀況,同時(shí)也采集了K4003在檢修前的數(shù)據(jù):

(圖一)
圖一是K4003二對(duì)軸瓦(3B、3A,4B、4A)在檢修前后一周的振動(dòng)趨勢(shì)圖
圖二是在檢修前壓縮機(jī)聯(lián)軸節(jié)側(cè)軸瓦(3B、3A,4B4、4A)的振動(dòng)譜圖
圖三是其同一時(shí)刻3B、3A的時(shí)域波形和軸心軌跡,我們可以看到在譜圖中,其主要成分是一倍頻,時(shí)域 波形為典型的正弦波,軸心軌跡為典型的橢圓,而且軌跡集中,不紊亂,K400檢修前振動(dòng)大的原因主要是轉(zhuǎn)子在存在動(dòng)不平衡問題。經(jīng)檢修結(jié)果驗(yàn)證是轉(zhuǎn)子葉片 不均勻的積滿了循環(huán)氣中的粉料。

(圖二)

(圖三)
經(jīng)過二、三天檢修后,(主要是清理葉片中的粉料,更換二付軸瓦)K4003軸瓦的振動(dòng)明顯好轉(zhuǎn),(見圖一檢修前后振動(dòng)的對(duì)比),但從ENTRX系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù)來看,檢修前、后除了振動(dòng)幅值發(fā)生變化外,其波形和頻譜也發(fā)生了改變,實(shí)際上K4003存在有輕度的磨擦,

(圖四)
這是檢修后壓縮機(jī)新軸瓦磨合的結(jié)果,這從ENTRX采到的數(shù)據(jù)可以看出,如圖四)
從圖中可以看到在(3B、3A,4B、4A)1X附近存在明顯的邊帶,其軸心軌跡紊亂(如圖五),但由于其幅值很小,不會(huì)對(duì)壓縮機(jī)的運(yùn)行造成影響,隨著時(shí)間推移,會(huì)慢慢消失。
K4003開車后,工藝投料不久,現(xiàn)場(chǎng)表出現(xiàn)壓縮機(jī)聯(lián)軸節(jié)側(cè)軸瓦振動(dòng)偶然報(bào)警,如且在DCS上偶然也 有振動(dòng)上升的記錄,由于ENTRX采集速度近似實(shí)時(shí),通過設(shè)定幅值門限的方法,輕松采集到了在DCS上無法記錄到的振動(dòng)短時(shí)上升的數(shù)據(jù),如圖六所 示:3B、3A、4B、4A四個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)在很短的時(shí)間內(nèi)同時(shí)都有一上升和下降并恢復(fù)到原有值的一個(gè)過程,歷時(shí)10秒鐘,其主要成分為1X,從其對(duì)應(yīng)的波 德圖(如圖七所示)我們可以看出,各測(cè)點(diǎn)的相位在幅值發(fā)生變化時(shí),同時(shí)也發(fā)生變化,說明轉(zhuǎn)子原有的振動(dòng)高點(diǎn)的位置發(fā)生了變化。通常情況下,穩(wěn)定的轉(zhuǎn)子其高 點(diǎn)在短時(shí)間內(nèi)是不變的,出現(xiàn)這種情況的可能性無非是轉(zhuǎn)子受到了外力的瞬態(tài)擾動(dòng),使其高點(diǎn)發(fā)生瞬態(tài)轉(zhuǎn)移,一旦消失,則恢復(fù)原狀。如:外物對(duì)轉(zhuǎn)子的瞬態(tài)的打擊 等,根據(jù)K4003壓縮機(jī)工作介質(zhì)可能存在粉料結(jié)塊的特點(diǎn),我們認(rèn)為振動(dòng)的原因是工藝狀況引起的,壓縮機(jī)不存在機(jī)械故障,通過對(duì)工藝操作的調(diào)整,這種情況 的振動(dòng)現(xiàn)象目

(圖五)

(圖六)

(圖七)
在上述故障消失后一個(gè)多星期,K4003壓縮機(jī)聯(lián)軸節(jié)側(cè)軸瓦振動(dòng)再次出現(xiàn)偶然報(bào)警(因于K4003的 振動(dòng)一直是比較小的,所以當(dāng)時(shí)報(bào)警值設(shè)定在40uM),如且在DCS上偶然同樣有為K4003的振動(dòng)一直較小,所以振動(dòng)報(bào)警值設(shè)定在40Um),而且在 DCS上偶然同樣有振動(dòng)上升的記錄,但報(bào)警原因同樣不明。根據(jù)ENTRX系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)圖(如下圖八)

(圖八)
只有3B才出現(xiàn)較大的、瞬間上升的振動(dòng),而3A、4B、4A則沒有,并且振動(dòng)大出的現(xiàn)時(shí)間極短,這與上次發(fā)生的情況從機(jī)理上有明顯不同,其對(duì)應(yīng)的波德圖(如圖九所示)

(圖九)
3B、3A、4B、4A各測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的相位沒有任何變化,根據(jù)以上數(shù)據(jù)的分析,因此我們認(rèn)為出現(xiàn)振動(dòng)大 引起報(bào)警的原因同樣與機(jī)組機(jī)械部分無關(guān),最大的可能是位移傳感器受外界高頻信號(hào)干擾所至。由于明確了故障原因,做到了心中有數(shù),考慮到不因誤動(dòng)作而引起機(jī) 組跳車,有關(guān)部門采用了臨時(shí)摘除振動(dòng)連鎖的辦法,從而保證了裝置的安、穩(wěn)、長(zhǎng)運(yùn)行。
以上是ENTRX系統(tǒng)在安裝、調(diào)試后應(yīng)用的其中一例。ENTRX系統(tǒng)我們正在學(xué)習(xí)、使用中,為使ENTRX系統(tǒng)在大機(jī)組故障診斷中得到更好的應(yīng)用,除了監(jiān)測(cè)人員自身的努力外,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門對(duì)這項(xiàng)工作的重視和關(guān)懷是分不開的。