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        應用案例
        高壓變頻技術在鹽化廠鍋爐風機中的應用
        高壓變頻技術在鹽化廠鍋爐風機中的應用
         
        湖北藍天鹽化有限公司 張曉瑞 彭傳東

          摘 要:本文介紹了高壓變頻器在循環流化床引風機、一次風機、二次風機調速方面的應用,與傳統檔板調節進行比較。藍天鹽化廠在使用高壓變頻器調速后,節能效果明顯,大大降低了能源的消耗。
          關鍵詞:高壓變頻器 電動機軟起動 節能

        湖北藍天鹽化有限公司為云夢縣龍頭企業之一,是一家大型鹽化工生產企業。我公司在2005年度的鍋爐技改工程中,對75t/h循環流化床鍋爐的引風機、一次風機、二次風機的高壓電機,均進行了高壓變頻技術改進,現將改進情況作簡單介紹。

        一、基本情況
        我廠75t/h循環流化床鍋爐的引風機、一次風機、二次風機的風量調節、風壓調節,原來采用的是傳統做法,即風機以定速方式運行,由擋板調節。其主要弊端主要表現為:
        1、調節擋板前后壓差增加,工作安全特性變壞,壓力損失嚴重,造成能耗增加;
        2、風機定速運行,擋板調整節流損失大,出口壓力高,系統效率低,造成能源的浪費;
        3、風道壓力過高,威脅系統設備密封性能;
        4、長期的40-70%開度,加速擋板自身磨損,導致擋板控制特性變差;
        5、設備使用壽命短,日常維護量大,維修成本高,造成各種資源的浪費;
        6、設備起動沖擊電流大,需增加配電設備容量而增加投資;
        7、與DCS不能直接配合,難于實現自動化操作。
        為了解決上述問題,我們經過了大量的技術論證,決定用高壓變頻器替代傳統的擋板調節風量、風壓的方法。經過多次考察、反復研究討論,我們采用了三臺北京利德華福電氣技術有限公司生產的高壓變頻器,其型號為:HARSVERT-A06/040(315kW)、HARSVERT-A06/050(355kW)、HARSVERT-A06/030(250kW)。

        二、HARSVERT-A高壓變頻調速系統的技術方案
        (一)工作原理

        變頻裝置采用多電平串聯技術,6kV系統結構見圖1,整套系統由移相變壓器、功率單元和控制器組成。6kV系列有21個功率單元,每7個功率單元串聯構成一相。每個功率單元結構上完全一致,可以互換,其電路結構見圖2,為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側為二極管三相全橋,通過對IGBT逆變橋進行正弦PWM控制,可得到如圖3所示的波形。
        輸入側由移相變壓器給每個單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為三組,構成42脈沖整流方式;這種多級移相疊加的整流方式可以大大改善網側的電流波形,使其負載下的網側功率因數接近1。另外,由于變壓器副邊繞組的獨立性,使每個功率單元的主回路相對獨立,類似常規低壓變頻器。
        輸出側由每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM波形進行重組,可得到如圖4所示的階梯PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,可減少對電纜和電機的絕緣損壞,無須輸出濾波器就可以使輸出電纜長度很長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設備的改造;同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減小了軸承和葉片的機械應力。
        當某一個單元出現故障時,可將此單元模塊旁路退出系統而不影響其他單元的運行,變頻器可持續降額運行,如此可減少很多場合下停機造成的損失,避免了由于一個大功率高壓開關器件的故障而導致整機故障、停機的產生,從而保證了變頻器的可靠性。利德華福的產品最多可允許2-3個單元模塊的旁路。
        (二)技術方案
          我廠此次采用一拖一自動旁路方案,其一次電路如圖5所示。
        系統由3個高壓真空接觸器和2個高壓隔離開關組成。其中KM3、KM2不能同時閉合。電機變頻運行時,KM1、QS1、QS2、KM2閉合,KM3斷開。要求做到:
        1、可以實現變頻自動切換功能。
        2、旁路柜柜門上應有手動和自動分、合真空接觸器轉換開關。
        變頻器出現嚴重故障時,系統能夠根據需要自動轉入工頻電網中,斷開變頻調速系統,而負載不用停機,滿足現場不能停機要求。 
        這三臺高壓變頻器經工程技術人員技術改進,最大限度地滿足了安全可靠的工藝調速要求,其產品主要特點如下: 
        1、對電網波動的適應能力增強。針對生產負荷波動大的工況,變頻器進行了特殊設計,大幅度提高了其抗電網波動能力,做到電壓波動在±15%以內時,變頻器可以維持滿額輸出;電網電壓降落在-15%~35%以內時,變頻器都短時降額運行,不進行欠壓保護,等電網電壓恢復正常后,變頻器自動恢復到原來的工作狀態,大大減少了電壓跌落造成的停機現象。
        2、多種及多路控制電源供電。變頻器的控制電源不存在和主電源相位關系的要求,在現場提供的控制電源失電時,變頻器利用自身配備的UPS為控制系統供電,變頻器可以持續運行,做到控制電源丟失時(比如維修人員誤拉低壓電、開關跳閘、熔絲熔斷等),仍然保證輔機設備的運行。另外還配備雙路控制電源切換功能,能夠接受現場的直流操作電源。相對交流電源而言,直流電源由于有蓄電池供電,有更高的可靠性。
        3、來電自啟動功能。為避免電網短時失電對生產造成影響,該變頻器具備來電自啟動功能。當電網電壓消失后,變頻器緊急停機,如果在20秒內電源恢復,變頻器會進行自動啟動,恢復停機前的運行狀態。
        4、采用新型IGBT功率器件,全數字化微機控制。
        5、無須功率因素補償,能在20~100%的負荷變化情況內達到或超過0.95的功率因素。
        6、無需濾波器,變頻器就可輸出正弦電流或電壓波形,對電機無特殊要求。
        7、具有軟啟動功能。沒有電機啟動沖擊引起的電網電壓下跌,可確保電機安全、長期運行。
        8、控制系統采用全數字微機控制,有很強的自診斷功能,能對所發生的故障類型及故障位置提供中文指示,能在就地顯示并遠方報警,便于運行人員和檢修人員能辨別和解決所出現的問題。
        9、具有就地監控方式和遠方DCS監控方式。

        三、應用效果
        從三臺風機采用高壓變頻器后的實際運行情況看,各項技術指標均滿足使用要求,工作性能穩定,節能效果明顯。下面是電機改造前工頻運行與變頻改造后變頻運行的對比。
        表一 電機改造前工頻運行情況 

        設備名稱

        額定功率 
        kW

        工頻運行 
        電流A

        功率因數

        工頻下電機功率kW

        工頻季度 
        耗電量

        工頻季度 
        耗電費

        引風機

        315

        37.6

        0.82

        315

        692077

        276831

        一次風機

        355

        40.5

        0.86

        355

        781818

        312727

        二次風機

        250

        29

        0.85

        250

        553312

        221325


        表二 變頻改造后變頻運行情況

        設備名稱

        變頻運行電流A

        功率因數

        變頻下電機功率kW

        變頻季度耗電量

        變頻季度耗電費

        節電率%

        引風機

        5

        0.98

        50

        109989

        43996

        84

        一次風機

        13

        0.98

        132

        285971

        114388

        63

        二次風機

        1

        0.98

        10

        21997

        8798

        96

        注:按季度運行時間為 T= 2160小時,按電價:0.4元/度計算。

        從上表看出,藍天鹽化廠在鍋爐風機上應用高壓變頻技術后,節能效果十分顯著,一年便收回了投資。概括起來其主要應用效果如下:
        1、變頻起動對電網沒有任何沖擊。由于變頻器改造后風機可以實現變頻軟起動,避免了起動電流的沖擊,不僅對電網沒有任何沖擊,而且還可以隨時起動或停止;
        2、按需調節風量,避免浪費。進行變頻改造后,風機的送風量不再需要由風門來調節,而是由變頻器通過變頻調節風機的轉速來實現,調節范圍可以從0%—100%;因而可以根據生產需要隨意調節風量,減少了不必要的浪費;
        3、變頻節能運行,節約了大量能源。由于變頻改造后不再使風機一直處于滿負荷工作狀態,節能率高達63%以上;
        4、降低風機工作強度,延長使用壽命。進行變頻改造后,風機的大部分工作時間都在較低的速度下運行,因而大大降低了風機工作的機械強度和電氣沖擊,將會大大延長風機的使用壽命,降低維修強度;
        5、可使電動機與風機直接相連接,減少傳動環節的費用;
        6、電機和風機運轉速度下降,潤滑條件改善,傳動裝置的故障下降;
        7、系統壓力降低,對管道的壓力和密封等條件緩解,延長使用壽命;
        8、系統完善的監控性能和高可靠性提高了工作效率,減少了檢修和維護的工作量。

        四、結束語

        由利德華福生產的HARSVERT-A高壓變頻調速系統在我廠風機上的使用非常成功。變頻裝置安裝方便,只需在原斷路器與電機之間串聯變頻裝置即可,無需對負載和電機做任何改動;正常運行后,可靠性高,基本上無維護量。在一年多的運行過程中,性能穩定可靠,節能效果顯著,為我廠的正常生產做出了巨大的貢獻。
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