改造方案
1、原窯尾高溫風機的連接方式
電機—液力偶合器—風機。風量調節通過液力偶合器調速,開度為35%,風門開度為100%,就能滿足生產的要求。電機為1400kW鼠籠電機,啟動電流大,無法軟啟動,始終全速運行,電能浪費嚴重。
2、高溫風機及電機的技術參數
風機型號 W6-2×29-4№30.5
風 量 460000m/h
進口風壓 -7500Pa
轉 速 960rpm
電機型號 YKK630-6
額定功率 1400kW
額定電壓 6kV
額定電流 160A
功率因數 0.879
3、改造后窯尾高溫風機的連接方式
電機—連接軸—風機。風門開度為100%,電機實現低速啟動。
改造情況
1、變頻器選型及性能特性
根據電機容量,選用高壓變頻器型號為:HIVERT-Y06/173(額定輸出電流為173A,適配1400kW的異步電動機)。輸入電壓6kV,每相串聯5個單元,過載能力120%一分鐘,150%立即保護。
2、一次回路圖(見圖1)
旁路柜主要配置:3個真空接觸器(KM1、KM2、KM3)和兩個刀閘隔離開關K1、K2。KM2與KM3實現電氣互鎖,當KM1、KM2閉合,KM3斷開時,電機變頻運行;當KM1、KM2斷開,KM3閉合時,電機工頻運行。另外,KM1閉合時,K1操作手柄被鎖死,不能操作;KM2閉合時,K2操作手柄被鎖死,不能操作。
電機工頻運行時,若需對變頻器進行故障處理或維護,切記在KM1、KM2分閘狀態下,將隔離刀閘K1和K2斷開。
合閘閉鎖:將變頻器“合閘允許”信號串聯于KM1、KM2合閘回路。在變頻器故障或不就緒時,真空接觸器KM1、KM2合閘不允許;在KM1、KM2合閘狀態下,若變頻器出現故障,則“合閘允許”斷開,KM1、KM2跳閘,分斷變頻器高壓輸入電源。
旁路投入:將變頻器“旁路投入”信號并聯于KM3合閘回路。變頻運行狀態下,若變頻器出現故障且自動投入允許,或者需要將電機從變頻投入到工頻狀態運行(按下“工頻投切”按鈕),系統將首先分斷變頻器高壓輸入、輸出開關KM1和KM2,經過一定延時后,“旁路投入”閉合,即工頻旁路開關KM3合閘,電機投入電網工頻運行。
保護:保持原有對電機的保護及其整定值不變。

3、二次回路及控制
控制器由光纖板,信號板,主控板,接口板和監視器組成,各部分之間的聯系如圖3所示。
4、控制方式
HIVERT變頻器有3種控制方式:
◆ 本地控制:從變頻器操作界面控制電機的啟動和停機,并能完成變頻器的所有控制。
◆ 遠程控制:通過內置接口板接受來自現場的開關量控制。
◆ 上位控制:通過RS485接口,采用MODBUS通訊協議,接收上位DCS系統的控制。
常用兩種設置方式:
◆ 本地設置:通過操作屏設置運行頻率。
◆ 模擬設置:接收DCS系統0~10V或4~20mA模擬信號設置運行頻率或被控量給定值。
節能分析
1、改造后測試數據
如表1所示(風門開度100%,回轉窯投料180t/H)。
2、效益比較
高溫風機改變頻跳速后正常生產實測數據見表1,從表1可以看出,經變頻改造后,在滿足生產正常的情況下,風機的輸入功率明顯減少,每小時節電量為134.7kWH。
窯的運轉率為92%,每年節約用電:365d×92%×24×134.7=1085574.24 kWH,綜合電價為0.55元/kWH,每年節約電費:1085574.24×0.55=59.7萬元,減少二氧化碳排放1000t左右。
3、高溫風機改變頻調速后對其他設備的影響
◆ 電機啟動為低速軟啟動,減少了對電機和電網的沖擊,延長了電機的使用壽命。
◆ 實現無級調速,避免了使用液力偶合器調速速度不穩的問題,也避免了夏天油溫度高偶合器經常出現故障的現象。
◆ 提高了自動控制的能力。
◆ 電機的轉速低,電機軸瓦的溫度降低,解決了夏天軸瓦溫度高的問題。
◆ 使用變頻調速,實現了實時恒定運行,提高了系統的安全穩定性。
目前,HIVERT高壓變頻器在我公司已經使用1年多,運行期間沒有發生任何故障。HIVERT高壓變頻器不但操作方便、維護量小,也增強了運行的安全可靠性,節能效果顯著,大大提高了我公司的經濟效益。
▲表1 改造后測試數據
改造后
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改造后
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電機電流/A
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120
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95
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功率因數
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0.86
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0.95
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電機功率/kW
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1072.5
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937.8
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電機轉速/r min-1
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933
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848
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電機定子電壓/kV
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6
|
6
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▲圖2 變頻器系統控制原理圖
▲圖1 高溫風機一次回路圖